复合型圆锥破碎机因其解决能力大,工作平稳持续,生产率与破碎比都大,普遍使用在破碎技术,但在正常开机运行过程当中常常会出现润滑油油温高现象,引发机械不能正常运行,给大家分享一下复合型圆锥破碎机润滑油油温高的因素及解决措施。
复合型圆锥破碎机开机开启温度为35℃,运行后温度上升快,2h左右上升到60℃以上,并无稳定方向,机械不能正常运行,继续开机将损毁机械,被迫停车,严重影响生产。
因素了解及解决措施
经对复合型圆锥破碎机解体逐项检验检验了解,其油温高、温升快主要由如下因素引发:
1,回油管堵塞,引发润滑油循环不畅,回油量少(正常回油量需达半管量以上),油温高,检验回油管是否畅通,了解回油管被合金块堵塞,查找合金块来源,畅通回油管,清扫影响油温高的因素。
2,检验润滑油是否无效(正常润滑油使用时间为机械运行2000h应替换),检验了解油品中Cu、Fe、水分及扬尘的含量及粘度指数,如果油中Cu、Fe含量标,则表明机械内部有异常磨损,如油中水分、扬尘标,则应查找油进水进尘因素,如是润滑油脏、无效等因素,应立即替换润滑油,清扫影响油温高的因素。
3,解体检验碗形瓦面与主轴躯体接触情景,了解球面瓦接触面积大,且接触不好。
因素了解:由于主轴躯体使用年限久,外缘球面磨损严重,已磨到下球面非接触面台阶下,引发躯体内缘非接触球磨与碗形瓦接触,引发油温升高。
解决措施一:替换主轴,对碗形瓦进行刮研。
解决措施二:将碗形瓦内缘解决,不与主轴躯体内缘球磨接触,并对碗形瓦进行刮研。
4,解体检验偏心套与主轴接触情景,了解偏心套与主轴接触不好,且偏心铜套顶部有裂纹现象,这也是影响润滑油温升因素之一。
因素了解:
偏心轴由于与止推轴承配合不好,引发偏心轴运行轨迹变化,引发偏心轴套与主轴接触不好。
解决措施:
查找主轴与偏心铜套接触不好因素,对铜套接触面进行破碎,并对裂纹处进行裂纹尾端钻孔解决,免去裂纹扩展。
5,解体检验偏心轴与机架铜套的接触情景,吊出偏心轴,了解机架铜套接触面接触不好,有烧瓦现象,且机架套上缘有裂纹,压铜套的合金块松动,偏心轴下端面与上止推轴承上端面偏边磨损。
因素了解:
①偏心轴定位孔积有异物,顶起定位销,引发定位销磨损,偏心轴下端面偏边磨损;
②偏心轴下端面与止推轴承上表面定位处尺寸不符;
③上止推轴承单边磨损,止推台阶面过高,运行时接触到偏心铜套,引发偏心铜套磨损发烫;此因素也是引发偏心套与主轴接触不好的主要因素;
解决措施:
①清理偏心轴定位孔异物;
②解决偏心轴下端面及止推轴承,其安安装配合合尺寸。
6,检验油底壳,了解油底壳端盖止推轴承花键槽磨损,且磨成槽。
因素了解:油底壳花键槽磨成槽,卡住止推轴承下推力板,引发下推力板卡死,歪斜,终引发偏心轴歪斜运行,偏心轴和套接触不好,发烫,烧瓦。
解决措施:替换油底壳及推力板,偏心轴平稳运行。
7,检验检验驱动轴轴向窜动、径向跳动情景。轴向检验方式:
①拆除联轴器;
②在联轴器端不变百分表监测;
③联轴器端用千斤顶顶开,小齿轮边用凭借钢钎撬,测出窜动量值,检验值为3.8毫米,过要求值(要求0.8-1.6毫米);程度轴径向窜动量检验方式:在联轴器上打百分表,然后用千斤顶顶测量其径向窜动量,测量值在要求范围内。
因素了解:轴向窜动量大,引发齿顶空间变化。
解决措施:调整调整环或许在联轴器轴端加垫,其轴向窜动量符合要求值。
8,检验检验偏心轴与程度轴齿轮齿顶、齿侧空间,如果空间不符合要求要求,要进行加、减垫进行调整,齿顶、齿侧空间符合要求。
9,检验冷却系统管路、闸阀情景,检验管路是否畅通,闸阀是否坏、堵塞等,冷却系统正常,起到冷却影响。
引发复合型圆锥破碎机温度高,温升快的因素有多种,在生产中要根据机械问题现象、结合实际情景,逐项检验、了解、解决,机械正常安运行。
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